企业新闻 - 抚顺罕王直接还原铁有限公司官网
企业新闻
检修中心技改攻关记
2016-01-20 07:30:15

    在许多人眼中,还原铁公司设备部检修中心是一支“想干事、能干事、干成事”的检修队伍。中心87名职工在降本压力的层层传导下,本着省钱就是挣钱的工作理念,坚持“能修旧的绝不换新,能自制的绝不外购”的原则,在设备检修中不畏艰难,积极推行小改小革、修旧利废,大大降低了维修成本。
    竖炉白灰窑出料系统频繁出现故障一直是影响白灰生产的“老大难”问题,虽然一直全力攻关却受限于多方面因素,未能找到最佳解决办法。
    2015年12月,检修主任张宾对几名技术人员下达了攻关令:一定要尽快处理好白灰窑出料故障。接到命令后,工段长何云龙带着几名技术人员成立了攻关小组。他们冒着零下20多度的严寒,反复多次到现场蹲守观察,终于找到了“病根”所在,原来毛病一直出在液压系统。竖炉厂有两座200m3白灰窑,出料系统分别由上下两个液压驱动式插板阀控制,且每个插板阀都是独立运行。由于离出料口及炉体较近,液压油长期处在高温环境中,会氧化失效,进而导致插板阀开关不顺畅。液压缸中的密封受高温影响老化加快、时常漏油。检修人员隔三差五就得对失去性能的液压油和密封进行更换,既浪费材料资源,也加大了检修工作量。如不然就会影响出料,给白灰生产带来很大麻烦。
    针对此问题,在检修例会上,大家集思广益,想方设法找良策。经过多次研究论证,决定对白灰窑液压系统实施改造。在两座白灰窑炉体中间重新安装液压站,对插板阀集中控制。一方面可使液压油循环使用,另一方面液压站远离高温部位,避免了液压油和密封失效。“改造方案确定了,可改造所需的材料从哪来?新买一套液压设备得一万多元。”爱琢磨事的小何开始犯难了。既没有设备又要解决白灰出料难题,困难面前检修中心不等不靠主动到各分厂去“淘”。
    经过多方询问,在重工铸锻二期现场找到一台符合要求的闲置液压装置。设备找到了,新问题又来了:油箱容量小,管线不够长,咋办?这也难不倒检修中心这个“智囊团”。小何带领几名液压工对油箱进行了扩容改造,同时铺设100多米液压管线。在机械施工的同时,电气控制系统在电修段长夏俊海带领下,进行设计、配箱、铺线,并在机修施工完成后对系统进行了送电预调整。液压系统改造完成,按照实施方案顺利将其安装到白灰窑炉体中间处,紧接着检修中心又先后对1#白灰窑、2#白灰窑插板阀实施了技改“小手术”,连续运行20多天没发生一次故障。岗位反响很好,生产顺行稳定。检修中心以最小的投入成功破解了白灰窑出料系统的“老大难”问题,不仅得到部门领导的认可,也得到岗位工人的热情“点赞”。
    类似的小改小革在检修中心已蔚然成风,如竖炉电除尘高压瓷套及磁轴恒温改造、烧结P-8皮带分料器改造、烧结脱硫除尘器密封盖改造等,都是以较小的投入换取设备性能的提升,降低设备故障率、减轻岗位工人的劳动强度。在检修中心每一名职工看来:降本永远在路上……